由于正常運(yùn)行過程中氣體壓力為0.34MaP,與循環(huán)水在此處壓力相當(dāng),泄漏量得以遏制,而停車后由于殼側(cè)無壓力,造成循環(huán)水的大量泄漏。最初并未引起注意,也未在每次啟動(dòng)前通過開大導(dǎo)淋進(jìn)行排放,致使啟動(dòng)過程中段間換熱器內(nèi)部積水而造成空氣流動(dòng)不暢,阻力增大,這是造成低速喘振另一個(gè)主要原因所在。
空氣壓縮機(jī)機(jī)組軸瓦為橢圓軸承,發(fā)生油膜渦動(dòng)的可能性比可傾瓦軸承的可能性更大,從波動(dòng)時(shí)頻譜分析來看也存在著各種頻率成分(包括低倍頻成分),為此通過采取調(diào)整油溫及油壓等措施逐一進(jìn)行確認(rèn),但均未使低速時(shí)振動(dòng)波動(dòng)消除;可以排除由于油膜渦動(dòng)而造成低速時(shí)的振動(dòng)波動(dòng)。
首先從空氣管線進(jìn)人換熱器空氣入口側(cè),發(fā)現(xiàn)內(nèi)部芯子浮灰結(jié)垢嚴(yán)重,特別換熱器芯子底部污泥較多,將芯子入口側(cè)底部污泥進(jìn)行了清理,然后進(jìn)行化學(xué)清洗,從殼側(cè)底部導(dǎo)淋將清洗液灌人殼程內(nèi),靜泡2h后排出。
發(fā)現(xiàn)清洗液中污泥較多,清洗液混濁嚴(yán)重,再次進(jìn)清洗液靜泡lh,然后用清水兩次漂洗,并用氮?dú)膺M(jìn)行干燥。由于換熱器使用多年,結(jié)垢相當(dāng)嚴(yán)重,僅憑化學(xué)清洗并不能徹底清洗干凈,況且在化學(xué)清洗過程中由于殼程只有底部以DG80的導(dǎo)淋,而排氣管線僅僅是DG20的小接管,無法實(shí)現(xiàn)循環(huán)化學(xué)清洗,使化學(xué)清洗不能取得較好的效果,問題僅僅得到暫時(shí)的解決。