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    改變煤氣壓縮機的密封模式收到明顯效益

    昆山遠方機電設備有限公司     2014/12/23 12:00:00
     
      設計方案在不改變高爐煤氣質(zhì)量的情況下,可以通過提高壓縮機的密封質(zhì)量來改善壓縮機的運行狀況。煤氣壓縮機的密封形式原采用傳統(tǒng)的機械密封,利用橡膠制品密封環(huán),因質(zhì)量等多方面因素,不能很好地起到密封作用。通過改變壓縮機的傳統(tǒng)密封方式,煤氣與熱力用廠區(qū)現(xiàn)有的氮氣對壓縮機進行氮氣密封。把氮氣通過管道引入加壓機房,通入壓縮機一、二級缸活塞桿兩道密封環(huán)之間,使氮氣充滿壓縮機活塞桿與密封環(huán)的空隙處。
      
      為了改善潤滑,頻繁更換潤滑油,造成新油的大量耗費。經(jīng)分析,原因是壓縮機傳動系統(tǒng)和煤氣傳輸系統(tǒng)之間的密封不十分嚴密,使煤氣中的灰塵、水分通過壓縮機一、二級缸活塞桿的密封環(huán)進入潤滑系統(tǒng),使油箱中的潤滑油乳化加快,造成潤滑不良,最終導致壓縮機部件損壞加快。
     
      關(guān)鍵技術(shù)的考慮(1)氮氣管道直徑的選擇氮氣在廠區(qū)管內(nèi)輸送壓力為0.7MPa,從管道價格、承受壓力兩方面綜合考慮,選擇了內(nèi)徑為32mm的普通焊接鋼管。
     
      (2)氮氣壓力的選擇氮氣在管道的輸送壓力為0.7MPa,煤氣壓縮機一級缸出口煤氣壓力為0.15MPa左右,二級缸出口煤氣壓力為0.2MPa左右。氮氣進入壓縮機的壓力應調(diào)節(jié)至分別高于一、二級缸出口煤氣壓力,一級缸進口氮氣壓力調(diào)節(jié)至0.25MPa,二級缸進口氮氣壓力調(diào)節(jié)至0.3MPa,利用氮氣與高爐煤氣之間的壓力差,杜絕了煤氣中攜帶的水分、灰塵進入潤滑系統(tǒng),從根本上解決了潤滑油乳化、變質(zhì)的問題。
     
      (3)氮氣進入油箱問題的解決氮氣在充滿壓縮機活塞桿與兩道密封環(huán)的空隙的同時,因其壓力高,一部分進入氣缸隨煤氣一起排出,另一部分氮氣會沿活塞桿進入油箱,容易造成油箱內(nèi)的壓力增大。在油箱上部設計安裝了放散裝置,并且把放散裝置引至室外,確保油箱內(nèi)油面上的壓力為常壓。
     
      實施效果(1)2001年對4號煤氣壓縮機實施了改造,通過一年多的試運行,效果顯著。檢修、部件更換率同另外3臺比較明顯降低。潤滑油變質(zhì)速度大大降低,從每月平均耗油量為330kg降為130kg.
     
      (2)氮氣溫度低,吸收活塞桿和密封環(huán)摩擦產(chǎn)生的熱量,具有很好的冷卻作用,延長了活塞桿和密封環(huán)的使用壽命;且氮氣為惰性氣體,不易發(fā)生物理、化學變化,操作安全性大,同煤氣相比對人體傷害大大減少。2002年4月,又對其他3臺壓縮機進行了技術(shù)改造,運行效果良好,大修次數(shù)從改造前的年平均7次降為改造后的年平均2.5次。
     
     ?。?)年節(jié)約材料費、年節(jié)約備件費和年節(jié)約檢修費之和,扣除總項目投資后,年直接經(jīng)濟效益為4。結(jié)語通過改變煤氣壓縮機的密封模式,利用氮氣密封煤氣壓縮機,收到了明顯的效益。不僅大大降低了工人的勞動強度,而且減少了因檢修經(jīng)常堵盲板操作所帶來的危險性。